随着现代工业的发展,对于磨煤机的使用量也大大提高,因此,磨煤机的使用安全问题就成为了行业关注的重点。为此,我们红星机械就磨煤机使用过程中的安全防范措施进行了研究。
现代磨煤机体积小,高度低、重量轻,其混凝土基础重量只需整机重量的3倍;大大降低了土建费用。磨煤机采用了液压加载系统,其液压碾磨力是可调的,在不同工况下可调节到相应的最佳碾磨力。当煤质发生变化或负荷快速发生变化时,碾磨力可以快速调整,适应锅炉运行负荷的快速变化。磨煤机的出力是由给煤量和一次风量来控制的,出力调节范围大,最小出力为最大出力的15%,磨煤机分离器体能承受0.35MPa爆炸压力。
事故分析
某公司磨煤机生产过程中发生爆炸,爆炸事故发生于2014年2月22日早晨6点加负荷时,6∶10E磨煤机具备起动条件,出口门全开,冷一次风调节门开到12%,热一次风调节门开至43%,磨煤机出口温度80℃,但运行人员未注意磨煤机出口CO浓度达到128×106;6∶11E磨煤机起动,然后起动给煤机;6∶12E磨煤机的出口CO(一氧化碳)浓度达到750×106,磨煤机内压力突然上升了3kPa,磨煤机出口温度达到758℃,然后立即停止E磨煤机并通入消防蒸汽;7∶30E磨煤机出口温度降低到70℃。
事故发生在后夜加负荷时,该厂磨煤机的风量指示不准是造成此次事故的一个主要原因,另外运行人员没有对磨煤机的CO浓度引起重视,还有一个原因是磨煤机的起动过快,冷、热风的调节挡板开度过小,起动磨煤机前未能使磨内充满新鲜空气;故在转磨的瞬间使磨煤机内的CO浓度达到的爆炸的极限而发生爆炸。
防范措施
经过这次事故后,总结出磨煤机的防爆措施为:
1)在运行中,一定要将磨煤机的各个监视参数调整好,发现不准确及坏质量的测量装置,应当及时的发现并联系检修处理。
2)制粉系统正常停用时,要将原煤斗的下煤闸板关闭,将给煤机内存煤排净,磨煤机通风5~10min,吹扫要彻底,必须将磨盘上的存煤、磨内、分离器、粉管道等可能存在的积粉吹净。对于燃烧褐煤的机组,更应引起重视,防止磨煤机及一次风管道内积粉。
3)磨停止后,关闭磨煤机的热风关断门、热风调节门,关闭磨煤机的出口门,关闭磨煤机的冷风门,注意监视磨煤机的温度,当磨煤机温度高于70℃时开启磨煤机出口门及冷风门进行降温。
4)无论磨煤机是否运行都应当严密监视磨煤机内CO浓度含量,当其升高时,如果磨煤机停止中应当开启磨煤机出口门及冷风门,保持通风;如果磨煤机运行中应当增大通风量;来降低CO浓度,防止磨煤机内CO浓度达到爆炸极限而发生爆炸。
5)磨煤机起动前和停止后,一定要及时排除磨煤机石子煤箱内的存煤;正常运行时磨煤机的石子煤排放,防止石子煤箱内的煤自燃。在煤质不好且石子煤多的情况下,要控制好磨煤机的煤量,确保石子煤系统正常排放,防止石子煤系统堵塞。
6)起动磨煤机时,要控制好磨煤机的出口温度不超过80℃,超过80℃应当禁止起动磨煤机,并加大冷风的通风量,降低出口温度。
7)磨煤机的消防蒸汽系统要随时备用,疏水门保持全开状态,保证消防蒸汽可随时投入。一但磨煤机的出口温度超过100℃,且无法调整回来时,应当立即投入磨煤机的消防蒸汽。
8)最后一点进行中要认真检查,消除漏粉点,清除漏出的煤粉。清理煤粉时,应杜绝明火。
通过以上措施的实施,能够有效保证磨煤机的生产安全,降低爆炸事故发生的概率。各大厂家在生产过程中一定要将生产安全放在首位,这是确保经济收益的基础条件。